職稱論文參考:xx電公司斗輪堆取料機電控系統(tǒng)的改造

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摘要:xx發(fā)電有限責任公司一期工程輸煤系統(tǒng)安裝兩臺制xxxx-1200/1500型斗輪堆取料機,近年來,根據運行情況,對這兩臺斗輪堆取料機的程控系統(tǒng)進行了改造,同時對主要電動機起動方式進行了優(yōu)化。本文重點對改造的背景、改造方案、改造后系統(tǒng)構成和實現(xiàn)功能進行了重點介紹,同時對改造過程中出現(xiàn)的問題進行了分析和總結,并提出了解決方案。

關鍵詞:斗輪堆取料機,PLC,軟起動,變頻器,無線通訊

1 引言

xx發(fā)電有限責任公司儲煤場為條形煤場,采用斗輪堆取料機進行堆煤(鐵路或港口來煤)和取煤作業(yè)。一期工程安裝二臺XX-1200/1500型斗輪堆取料機,即:堆料出力1200噸/小時,取料出力1500噸/小時。

斗輪堆取料機的動力電源供應是通過電纜卷筒引導6KV電纜到大車尾車平臺上,分別通過動力變壓器(6KV/0.4KV)向各部分的電動機供電,通過控制變壓器(6KV/0.23KV)向控制系統(tǒng)及照明系統(tǒng)供電;使用多芯柔性電纜通過控制電纜卷筒,實現(xiàn)斗輪堆取料機與煤場輸送皮帶實現(xiàn)堆料聯(lián)鎖,并向集x控制室發(fā)送堆、取料工況信號。

斗輪機的電控系統(tǒng)主要是由懸臂皮帶減速機驅動電機(鼠籠式異步電動機,75kW)的控制、輪斗的減速機驅動電機(鼠籠式異步電動機,75kW)的控制、懸臂俯仰油泵電機(鼠籠式異步電動機,15kW)及液壓站電磁閥的控制、回轉機構減速機驅動電機(鼠籠式異步電動機,2×11kW)及制動器的控制、行走機構驅動電機(鼠籠式異步電動機,4×11kW)及制動器的控制、動力電纜卷筒驅動電機(繞線式異步電動機, 11kW)及制動器的控制及控制電纜卷筒驅動電機(繞線式異步電動機, 11kW)及制動器的控制等六方面組成。

原電控系統(tǒng)在運行一段時間后出現(xiàn)了很多問題:

(1)因為斗輪機工藝的需要,其電控系統(tǒng)是由6面控制柜,270多個繼電器組成,故障點多,處理缺陷耗時較長,維護工作量極大。

(2)在控制室與配電室之間直接聯(lián)系電纜數量大,因為斗輪機懸臂需要經常俯仰和回轉,這些電纜在斗輪機x間旋轉部分的電纜室內要經常做往復運動,電纜損壞周期短,更換數量較大。

(3)懸臂皮帶及輪斗電動機的起動裝置元器件老化,抗干擾能力差,一些對電動機的基本保護不能正常工作,且調整不方便,造成電動機起動時電流比較大,對機械設備造成沖擊,尤其是對直接鏟煤的輪斗沖擊最為明顯。

(4)動力電纜及控制電纜卷筒在卷取電纜的時候,采用繞線式電動機轉子串電阻的方法來調整轉速,在放電纜的時候采用電纜時,將繞線式電動機的轉子回路開路,讓電纜直接拽著卷筒運轉,這個拉力對電纜損害很大;同時電纜卷筒轉動與行走經常不同步,也易造成電纜被拉斷,發(fā)生接地、短路事故,影響了動力電源的供應,影響斗輪堆取料機與煤場皮帶的聯(lián)鎖。在機組正式商業(yè)運行的3年x,分別對動力電纜進行3次更換,控制電纜2次更換,最后在走車的時候,安排一名運行人員專職看護電纜,這樣做不僅危及運行人員的人身安全,而且增加了人工成本;造成了直接經濟損失。

x電公司一期工程裝機容量為1600MW,滿負荷運行日燃煤約1.5萬噸,煤場最低存煤警戒線為13萬噸;因為斗輪堆取料機故障頻發(fā),導致輸煤系統(tǒng)重要設備失去備用時間較長,維護費用偏高,其電控系統(tǒng)的現(xiàn)狀已經不能滿足日常生產的需要。因此,為了滿足x電機組大負荷運行,提高經濟效益,必須對x電的斗輪機電控系統(tǒng)及主要電動機的起動方式進行現(xiàn)代化改造。

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